
機(jī)場(chǎng)道面受多種因素影響,出現(xiàn)脫空錯(cuò)臺(tái)病害,斷板風(fēng)險(xiǎn)增加,影響飛機(jī)的運(yùn)行安全和道面的使用性能。目前道面差異沉降有多種處置方式,國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)多采用水泥注漿施工工藝,無法有效解決錯(cuò)臺(tái)病害,同時(shí)基礎(chǔ)含水量太高,直接影響水泥漿的水灰比,無法保證基礎(chǔ)加固密實(shí)。杭州機(jī)場(chǎng)從自身情況出發(fā),創(chuàng)新采用了化學(xué)注漿和水泥注漿相結(jié)合的施工工藝,較好地解決了道面板塊差異沉降問題。該項(xiàng)目榮獲2022年運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)安全管理卓越獎(jiǎng),被華東局評(píng)為華東地區(qū)機(jī)場(chǎng)安全管理優(yōu)秀案例。
01 設(shè)計(jì)理念:“強(qiáng)基固本,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”
“水泥注漿-化學(xué)注漿-水泥注漿”三段式的施工工藝,目的是為了實(shí)現(xiàn)注漿抬升道面的耐久性及穩(wěn)定性。第一次“水泥注漿”用于加固地基及排水,“化學(xué)注漿”用于頂板抬升,第二次“水泥注漿”用于填充空隙及增加基礎(chǔ)承載力。本項(xiàng)目將“水泥注漿”和“化學(xué)注漿”的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行互補(bǔ),起到了“1+1>2”的效果。
02 實(shí)施工藝:三段式注漿,抬升加固補(bǔ)強(qiáng)
主要目的是對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行排水,同時(shí)固化加強(qiáng)松散的道面結(jié)構(gòu)層,為后續(xù)化學(xué)注漿抬升道面板提供安全保障。(1)鉆孔:為保證注漿液充分排水的效果,對(duì)每塊道面板布置5個(gè)孔,并且均勻布置;其中分別在4個(gè)板角處布置一個(gè)孔,作為注漿孔,板中布置1個(gè)孔,作為排水孔。(2)水泥注漿:選用一臺(tái)注漿機(jī)配備4把注漿槍的設(shè)備,將4把注漿槍安裝到4個(gè)板角注漿孔中,同時(shí)進(jìn)行注漿;注漿過程中及時(shí)用吸漿機(jī)將排水孔中的水吸入收納桶中,待排水孔中無地下水流出視為排水完成。

主要目的是緩慢平穩(wěn)抬升錯(cuò)臺(tái)道面板,并對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行加固。(1)鉆孔:為保證抬升效果及填充均勻,在沉降板均勻布置9個(gè)孔,其中沉降板角的注漿孔作為抬升孔,其它部位的注漿孔作為基礎(chǔ)加固孔。(2)化學(xué)注漿抬升道面板:化學(xué)注漿采用的材料為A/B組份聚氨酯發(fā)泡材料,該材料混合后可以在10-20s短時(shí)間內(nèi)發(fā)生反應(yīng),體積迅速膨脹,形成穩(wěn)定的高分子低密度的聚氨酯發(fā)泡材料。利用該材料特點(diǎn),通過注漿設(shè)備精確控制注漿量,實(shí)時(shí)采用水準(zhǔn)儀控制抬升高度,使不均勻沉降道面板逐級(jí)緩慢平穩(wěn)抬升至規(guī)范要求。(3)化學(xué)注漿基礎(chǔ)加固:抬升后,對(duì)道面板其它注漿孔進(jìn)行基礎(chǔ)加固,實(shí)時(shí)采用水準(zhǔn)儀把控抬升高度,保證基礎(chǔ)填充密實(shí),并且無過度抬升。

圖2 化學(xué)注漿主要工序
主要目的是加固基礎(chǔ),利用水泥漿液流動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn),對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行第二次注漿,防止化學(xué)注漿基礎(chǔ)加固環(huán)節(jié)出現(xiàn)不密實(shí)情況。(1)鉆孔:每塊板僅需布置4個(gè)孔,分別在4個(gè)板角處布置一個(gè)孔,作為注漿孔,均勻分布在每塊道面板上。(2)水泥注漿:將注漿槍安裝到注漿孔中,對(duì)病害區(qū)域道面板依次進(jìn)行注漿,待相鄰孔出現(xiàn)冒漿,視為注漿充分。(3)采用快速修補(bǔ)料依次對(duì)注漿孔進(jìn)行封堵。


圖3 注漿施工現(xiàn)場(chǎng)
03 實(shí)施效果:平穩(wěn)抬升,持久有效
杭州機(jī)場(chǎng)本次施工歷時(shí)12天,共計(jì)完成28塊道面板的水泥注漿,水泥注漿量達(dá)到12噸,完成6塊道面板的化學(xué)注漿抬升,化學(xué)注漿用量達(dá)到了1856升,同時(shí),實(shí)施了道面板及排水箱涵角鐵整形固定、嵌縫料更換、排水箱涵內(nèi)孔洞封堵等工作。實(shí)現(xiàn)道板抬升2.2cm~3.4cm,完全消除了道面板錯(cuò)臺(tái),改善了道面地基承載力。此處區(qū)域作為近機(jī)位進(jìn)出港的重要通道,經(jīng)過近三年的運(yùn)行,并未出現(xiàn)新的沉降病害。
04 推廣意義:穩(wěn)定性強(qiáng)、快捷高效、成本節(jié)約
為檢驗(yàn)注漿技術(shù)效果,確保沉降處置區(qū)域道板穩(wěn)定,杭州機(jī)場(chǎng)對(duì)沉降處置區(qū)域開展了持續(xù)的監(jiān)測(cè)。目前距離錯(cuò)臺(tái)整治施工結(jié)束已有2年零11個(gè)月的時(shí)間,該區(qū)域未出現(xiàn)新的道面板脫空錯(cuò)臺(tái)病害。在整個(gè)施工期間,除化學(xué)注漿的連續(xù)作業(yè)期間(約16小時(shí))對(duì)相鄰機(jī)位運(yùn)行需要調(diào)整外,其余時(shí)間均利用夜間停航時(shí)間進(jìn)行施工,相較道面普通破板長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月關(guān)閉維修,將施工對(duì)運(yùn)行的影響降至最低。為減輕對(duì)機(jī)坪運(yùn)行造成的影響,若采用道面快速換板措施,每塊板需約24萬,而該施工工藝成本僅為其三分之一。相比采用普通破板措施需自拌道面混凝土,該施工工藝能同時(shí)大幅減少因施工關(guān)閉機(jī)位造成的其他間接運(yùn)營(yíng)成本。杭州機(jī)場(chǎng)的工程實(shí)踐表明,對(duì)于基礎(chǔ)水位高、道面板脫空及錯(cuò)臺(tái)病害較多的機(jī)場(chǎng)來說,采用化學(xué)注漿及水泥注漿相結(jié)合的施工工藝,具有廣闊的應(yīng)用前景。在處置飛行區(qū)道面基礎(chǔ)脫空、錯(cuò)臺(tái)等問題時(shí),該工藝能較好滿足航班密集、維修時(shí)間受限、保障要求高的民用機(jī)場(chǎng)的需求,作為一種有效的不停航快速維修方案。